搪玻璃反應罐發(fā)生爆炸的原因分析發(fā)布時間:2014-05-15 15:47
某市一化工廠一臺搪玻璃反應罐自2001年投用以來,未發(fā)生過異?,F(xiàn)象,2003年4月26日上午9時,該廠操作工將二氯甲烷、7-ACA壓入氧化罐內,并在夾套內通入冰鹽水降溫后,將冰鹽水從夾套中壓出,再向反應罐中加入三甲基已酰胺,半小時后,向夾套內通入蒸汽。上午10時,正要關閉蒸汽閥時,搪玻璃反應罐的夾套發(fā)生爆炸?! ?事故原因 事故發(fā)生后,經參與調查的市鍋爐壓力容器檢驗研究所專業(yè)人員進行對相關人員訪問、現(xiàn)場勘查、壁厚測定等工作,并應用斷口分析、化學成分分析、力學性能試驗、金相分析等方法和手段,得出結論: 1.1因超壓運行引起爆炸。搪玻璃反應罐夾套的設計壓力為0.59MPa,允許的操作壓力為0.5MPa,間歇式生產運行,夾套內的實際工作壓力隨冰鹽水和蒸汽兩種介質交替循環(huán)使用而變化,進入夾套內的蒸汽的壓力高低通過進汽量來完成。原設計進汽閥前無減壓裝置。事故發(fā)生時,整個車間除了這臺反應罐外,其余用汽設備都陸續(xù)停止使用,蒸汽干線送出的蒸汽壓力為0.8MPa,實際全部供給反應罐用,操作人員未能及時發(fā)現(xiàn)并調整進汽閥門,閥前無減壓裝置,夾套上沒有安全閥,當壓力為0.8MPa的蒸汽直接進入夾套時,使夾套內的壓力驟然升高到0.8MPa,從而使夾套超壓運行而爆炸?! ?.2器壁腐蝕減薄導致爆炸。反應罐夾套材質為A3鋼,反應過程是通過冰鹽水與蒸汽來進行間接冷卻與加熱,交替循環(huán)使用,冰鹽水與鐵發(fā)生化學反應,使罐體受腐蝕,壁厚減薄,在超壓運行時發(fā)生爆炸?! ?預防措施 2.1用無腐蝕介質代替腐蝕性冷卻介質。化工行業(yè)使用腐蝕性的冷卻介質是鹽水,加鹽時為了改變水的凝固點,而氯離子對設備具有腐蝕性,按目前的工藝條件,要在短時間內將工藝改為常溫下進行有困難,存在一定技術阻力。那么尋找一種無腐蝕的低溫介質替代鹽水,成為解決問題的必要手段之一。目前,有的企業(yè)使用乙二醇代替冰鹽水,同樣達到工藝要求,收到良好的效果,所以我們可以借鑒?! ?.2采用耐腐蝕的設備。針對化工行業(yè)長期使用鹽水作為介質降溫這一現(xiàn)實難題,研制開發(fā)耐腐蝕的專用設備,填補國內耐腐蝕的化工設備的空白,是我們設備制造部門需要解決的一道難題。因此,在工藝設計和設備制造之間應加設一道橋梁。工藝實驗中的數據應隨時反饋給設備制造單位,設備制造單位也要采取技術手段盡量滿足工藝的特殊要求,針對鹽水中氯離子腐蝕機理,聯(lián)合進行技術攻關。一方面添加某種物質以降低氯離子的腐蝕性,另一方面采用特殊材料生產耐腐蝕專用設備。就目前來看,我們在制造設備選材上可以用ASI316L或鈦合金兩種材質,這兩種材質具有較強的耐腐蝕性,用其替代A3鋼,會取得良好的效果?! ?.3加強安全管理。在目前仍然使用冰鹽水作為冷卻介質和現(xiàn)有工藝條件下,為了做到安全生產,必須按照國家有關規(guī)定,進行嚴格管理,主要應采取以下措施: 2.3.1對職工進行安全教育,嚴格工藝紀律、勞動紀律和安全操作規(guī)程,特別在蒸汽壓力較高時,更要加強責任心,精心操作,防止意外事故發(fā)生?! ?.3.2在汽源管理上,進汽閥應安裝減壓裝置?! ?.3.3在夾套筒體上安裝安全閥,防止蒸汽壓力突然升高而發(fā)生意外事故,并經常檢測其壁厚,以便查看腐蝕情況?! ?.3.4嚴格執(zhí)行《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》,定期進行安全技術性能檢驗,按期校驗壓力表和安全閥,并建立健全設備檔案?! ?.3.5設備管理部門、維修人員和操作人員應隨時對使用中的搪玻璃反應罐進行日常檢查、維護、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)異常情況應立即采取相應措施妥善處理,保證設備安全運行,做到安全生產。
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